
3月下旬,三分公司完成的創新成果“研制一種喇叭口構造柱裝配式組合模板”,聚焦建筑施工領域構造柱施工痛點,成功解決傳統喇叭口構造柱模板施工效率低、材料浪費大、成型質量差等行業共性問題,為高效施工提供了可復制、可推廣的全新解決方案。
構造柱作為建筑工程二次結構的關鍵構件,其施工質量直接影響墻體整體性和結構安全性。傳統構造柱施工過程中具有組模耗時長、構造柱頂部喇叭口安裝繁瑣、加固步距較大導致脹模以及漏漿等問題。分公司聚焦構造柱施工過程中的通病,結合多年施工現場實操經驗,逐個攻破難關,最終實現縮短組模時長、簡化喇叭口安裝、拼縫嚴密貼合的良好效果。
針對構造柱施工的行業通病,分公司組建專項攻堅團隊,分工協作,堅持問題導向,實地排查問題根源,分析成因,明確攻關方向,細化分工,設專人專責。有的負責模板結構優化與尺寸驗算,有的緊盯安裝工序與加固方案,有的全程跟蹤成型質量與數據檢測,大家白天扎根現場試驗調試,夜晚集中研討整改方案,圍繞組??刂?、喇叭口安裝、脹模漏漿3個痛點逐項突破。
在破解難題的現場實踐中,攻堅團隊嚴格按照施工順序,一步步將難題各個擊破。傳統鋼木模板存在拼裝速度慢、靈活性不足等問題,而純鋁模板雖精度可靠,但成本偏高,難以大規模推廣應用。針對這一矛盾,團隊立足施工現場實際,充分整合兩類模板的優勢特點,創新采用標準化鋁模與靈活拼裝木模相結合的組合式方案,在保障模板剛度與混凝土成型質量的同時,有效控制成本、提升施工效率。大家自主加工制作8套喇叭口構造柱裝配式組合模板,并投入現場開展多輪拼接試驗,對不同組合形式進行實操比對與數據測算,持續優化拼接節點與裝配工藝。經過反復改進,相同高度構造柱的支模時長較傳統方式縮短一半,施工效率顯著提升。
首個難題破解后,大家一鼓作氣,瞄準傳統的喇叭口安裝繁瑣問題發力攻堅。傳統構造柱喇叭口模板安裝需依次完成測量定位、現場裁切、拼裝加固、校正調直等多道繁瑣工序,不僅手工操作量大、重復調整頻繁,還存在施工效率低、成型質量不穩定等問題。為切實破解這一施工難題,團隊成員精心優化,積極采用預制裝配、整體安裝的施工思路,提前將組合式喇叭口構造柱模板進行標準化預制加工,現場直接拼裝形成整體模板體系。此舉有效省去了現場裁切環節,加之模塊尺寸統一、精度可控,安裝時僅需小幅微調便可一次達標,無需反復修整,不僅大幅簡化了施工工序,更以匠心改進實現了效率與質量雙提升。同時,團隊成員在喇叭口與鋁模板連接方式上持續優化改進,將原來不能啟閉的喇叭口采用開合式結構,澆筑時打開下部便于振搗,振搗后可迅速閉合繼續澆筑,無需復雜人工操作。
隨著關鍵障礙逐步被突破,只剩最后一只“攔路虎”,那便是脹模和漏漿現象。為徹底解決問題,大家在模板對穿的兩側利用套管對拉錨定,通過現場加壓測試,確定最優加固步距,以及對拉螺栓孔位與橫向肋的位置,徹底避免了施工過程中加固隨意性大、加固不到位引發的脹模、漏漿隱患,做到點位精準、步距一致。同時,套管可重復使用,而且預留模板孔洞可減少打鑿開孔,操作便捷高效,大幅降低了人工和時間成本。(尚麗霞)